繼電保護25個事故案例分析-工業電器網
[繼電保護25個事故案例分析]:案例1:某110kV變電站,運行人員在修改主變保護定值時,主變零序過壓保護誤動作全切主變三側開關。分析:運行人員在監控系統后臺上進行定值修改過程中未認真履行監護制度,誤將零序過壓定值修改為0V。案例2...
案例2:某35kV變電站,在保護年檢預試完畢后恢復送電過程中,因監控系統故障改為在高壓室開關柜上就地操作,主變后備保護動作全站失壓。
分析:10kV線路上有地線未拆除,帶地線合閘事故。當開關柜上“運行/檢修”切換開關切至檢修位置時,保護在二次回路被斷開,線路故障雖然保護正確動作,卻無法出口跳閘,致使主變后備保護越級跳閘。
案例4:某110kV變電站,10kV電容器故障跳閘后,運行人員在處理過程中造成10kV母線三相短路故障,10kV總路斷路器拒動,主變低后備、高后備保護均動作出口,110kV二母、35kV二母、10kV二母失壓。
分析:CT飽和導致保護拒動。 同樣的故障現象發生在另一35kV變電站中,經查,系運行人員誤將保護定值區號(組別)改變,導致保護當前運行定值混亂所致。
案例8:某110kV終端變電站,采用110kV進線備自投方式,在主供電源失電備自投動作過程中,備自投聯跳主供線路,卻未能合備用線路,造成全站失壓。
分析:開關合后/合位開入接點用錯,致使主供線路跳閘后因位置返回造成備自投放電閉鎖。
同樣的現象發生于另一變電站中時,經檢查發現備自投在跳開關后200mS內若開關TWJ發生,則合備用線路出口,否則程序返回。實際該斷路器輔助接點不可靠造成位置接點在200mS之后發生,調整輔助接點后傳動正常。并建議廠家進行了程序修改。
案例9:某110kV變電站,10kV采用分段備自投方式,在帶開關傳動過程中,備自投聯跳進線,卻未能合分段開關。
分析:備自投跳閘出口接點誤接于斷路器操作箱的手跳回路,應接于斷路器操作箱的保護跳回路。
案例11:某110kV變電站,110kV采用分段備自投方式,繼保人員在完成備自投年檢后恢復安全措施過程中,造成全站失壓。
分析:工作人員在恢復備自投跳主供線路的線時,與相鄰的正電端子相靠,造成誤跳閘。反措要求,跳合閘端子與正電源之間至少應相隔一個端子。
案例12:在某110kV電網中一條110kV線路因故障正確跳閘后,引起另一220kV變電站的一條110kV線路過負荷,LFP942A線路保護誤動作出口,造成兩個110kV變電站全站失壓。
案例13:某110kV變電站,10kV分段開關爆炸,二次回路短路,直流電源降低,主變保護無法出口,上一級110kV線路保護跳閘,本站110kV進線備自投動作,合閘于故障后本站主變低后備保護動作跳開10kV總路開關。
分析: C相CT極性接反,造成兩相三繼電器接線方式中的N相為差電流,電流值增大√3倍。這是因二次回路出問題造成事故的典型案例。
分析:瓦斯繼電器防雨罩在年檢后未蓋好,導致下雨時進水,瓦斯回路絕緣擊穿,保護誤動作出口。
案例17:某110kV變電站,繼電保護人員在運行的主變保護屏上完善遠動遙信回路時,主變保護三側跳閘,無任何信號掉牌。
案例18:某110kV變電站,在母聯斷路器改造后, 110kV線路上發生接地故障,常規式母差保護誤動作跳閘,一段母線失壓。
案例19:某220kV變電站,繼電保護人員在進行220kV線路保護年檢前做安全措施過程中,誤將失靈保護啟動回路接通,失靈保護動作跳閘, 220kV一母失壓。
分析:經檢查發現,對側高頻阻波器特性變差,該線路高頻收發訊機在進行正常的高頻通道試驗檢查時,接收電平僅為9dB。在相鄰線路對側發生單相接地時,高頻通道衰耗增大,收發訊機收信輸出SX發生間斷,致使高頻閉鎖零序保護誤動作。
案例22:某220kV變電站,220kV二母發生母線接地故障,220kV母差保護動作跳閘,母聯開關B相拒動,母聯失靈保護動作出口跳開220kV一母,與該站相連的220kV線路對側保護均動作跳閘,本站全站失壓。
分析:這是繼保人員系統觀念不強,為處理二次局部問題而引發系統故障的典型案例。
案例25:某220kV變電站,主變檢修人員在檢修主變時,正在代路運行中的220kV旁路開關誤跳閘。